2015年底農藥制劑廠接到銷售公司的反饋,我廠產品顆粒劑,農民在使用過程中,發現有部分顆粒不能迅速融化,拉煙現象滯后,影響使用效果。制劑廠QC小組在廠*導的布置下迅速展開課題研究,分析現象原因,及時調整配方,進行數次產品小試效果顯著。 1. 分析現象原因:
崩解機理是在顆粒劑中形成易于潤濕的毛細管通道,置于水中時,水能迅速的隨毛細管進入顆粒內部,使整個顆粒潤濕而瓦解。
顆粒自身要具有很強的吸水膨脹性,從而瓦解顆粒的結合力。膨脹率越大,崩解效率越顯著。
部分原料在水中溶解時產生熱,使顆粒內部殘存的空氣膨脹,促使其崩解。 2.調整配方
去除配方中粘合力太強的部分助劑,減小顆粒內部的黏合性;適量加入崩解劑,提高崩解效率。 3.更改工藝指標
崩解劑使用內外加法加入,一部分與配方粉料混合在一起制成WP,另一部分加在制粒攪拌過程中,使其含量分布均勻;減低干燥烘烤過程中,流化床溫度并均勻控制,降低原料受熱膠合概率
通過數次可重復性小試,顆粒劑成分穩定含量均勻,拉煙效果顯著,崩解率顯著提高。與同行業廠家的同類產品比較,達到同等水平。在入水即化和拉煙水絲方面還略有提前。
農藥制劑廠QC小組經過近半年的摸索探究,成功的完成了顆粒劑崩解率低的課題。過程中加深了對加工配方生產工藝的全面了解,學習了同行業的先進經驗,屏蔽了自身的不足和缺陷.制劑廠QC小組在活動中遵循科學的工作程序,步步深入的分析問題,解決問題;在活動中堅持用數據說明事實,用科學的方法來分析與解決問題,而不是憑“想當然”或個人經驗。 提高了成員素質,激發了積極性和創造性; 改進產品質量、降低消耗,提高公司經濟效益;并建立文明的生產工作現場。